Development of Automatic Grease Injection System
Main Article Content
Abstract
The purpose of developing an automatic injection system is to study, develop, and improve the efficiency of the system. Data has been collected from production trials conducted on the production line of Denso Thailand. Tools used include an assessment of production efficiency and group meetings with stakeholders.
The study found that the main problem in the production process was due to incorrect worker processes, resulting in delays. Researchers designed a new thermal inspection system using the ICAD SX program to design parts and graphs, create 3D models to explain usage and cost, and create 2D designs for work orders and illustrations. A characteristic feature checking tool was created for the components according to the model. The average performance evaluation of the automatic injection system was 4.35, with a standard deviation of 0.56, indicating that the system is effective and usable. The design aspect had the highest average score of 4.64, with a standard deviation of 0.28. Production time was found to be 17 seconds less per unit with a 100% injection rate from the production process. This was confirmed by machine certification, ensuring no wasted work. reducing the number of employees in a production process from 2 to 1 can result in a 200% increase in efficiency, as well as an increase in annual value of approximately 203,000 baht when factoring in both labor and increased production.
Article Details

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
This article is published under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY-NC-ND 4.0), which allows others to share the article with proper attribution to the authors and prohibits commercial use or modification. For any other reuse or republication, permission from the journal and the authors is required.References
สุรัส ตั้งไพฑูรย์. (2555). [ออนไลน์]. ความสำคัญกระบวนการผลิต. [สืบค้นเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564]. จาก https://teachme-biz.com/blog/whatisqcd/
ศุภวัชร์ เมฆบูรณ์ และ จีรวัฒน์ ปล่องใหม่. (2559). การลดของเสียในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนโลหะ. วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต, ปีที่ 6 ฉบับที่ 1. หน้า 91-106.
ฐานิตย์ ประจักษ์วินัยบดี และนันทิ สุทธิการนฤนัย. (2561) การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตด้วยระบบลีน กรณีศึกษาบริษัท AEC จำกัด. วารสารวิทยาลัย
นครราชสีมา. ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 หน้า 26-34
ประเสริฐ อัครประถมพงศ์. (2565). [ออนไลน์]. การลดความสูญเปล่า ด้วยหลักการ ECRS. [สืบค้นเมื่อ 23 มีนาคม 2564]. จาก
https://cpico.wordpress.com/2009/11/29/
รัตติยา รายณะสุขและชุมพล ยวงใย (2555). การปรับปรุงกระบวนการผลิตของโรงงานประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์. การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรม
อุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2555 วันที่ 17-19 ตุลาคม 2555 ชะอำ เพชรบุรี หน้า 685-692